天天滚动:“快与慢”的辩证力量
(资料图片仅供参考)
“当前,我们不仅要解决压块机横缸冲击大的问题,还要把压块机工作速度提起来。”6月30日,在锦州石化橡胶装置的技术攻关会上,张成波针对后处理设备故障做出分析。
36岁的张成波是化工二联合车间设备组副组长,守护“56岁高龄”的橡胶装置,让他比同龄人多了一些沉稳。2021年,橡胶产品价格持续走高,但是作为全国仅此一家后处理单线运行的橡胶装置,小毛病不断。
随着加工负荷提升,干燥机入口开始频繁堵料。这种无预兆、不可控的故障极易引起塑化着火。就在其他员工联络行业专家、上网查阅相关文献、联系厂家售后的时候,张成波默默地守着干燥机入料口。他一边记录采集设备运行的全部参数,一边绘图,橡胶装置运行产生的热汽熏得他满脸通红。无论白天还是黑夜,只要发生堵料,张成波一定在现场。时间不等人,越快解决难题,就越快实现提量增效。张成波却选择了最“慢”的方式,对数据抽丝剥茧,查找设备原始资料。他发现,频繁堵料是干燥机入口胶料含水过低所致,而降低胶料含水是车间提高产品质量的新优化手段。
堵料问题成干扰装置平稳运行、提升产量的难点。张成波钻研出的方案是为胶料含水找到一个平衡值,实现质量与产量双提高。这台购置于20世纪90年代的进口压块机,日常运行振动大、速度慢,成为装置提产路上的大难题。
翻出20世纪90年代的英文版说明书,张成波从下载翻译软件开始,学习进口压块机的液压原理控制图。他管这叫“小步慢跑”,不能急于求成,老设备需要更多耐心。经过连续反复调试,最终他解决了压块机横缸异常振动,将压块速度提高到每小时135块,装置日产量由90吨提至120吨。
按下葫芦浮起瓢,刚解决了压块机的问题,核心设备聚合釜因胶液线堵塞,系统压力持续上涨。想赢得市场就要在产量与时间的较量中争分夺秒。眼前,只有尽快对聚合釜间胶液线进行疏通更换,才能保证产量、保住市场。面对更换30米胶液线需要至少4天的计划,张成波主动请缨,带队兑现了“两天拿下战役”的军令状,为装置多争取了60吨产量,直接创效30万元。
凭借对后处理系统的深学细究,张成波调整压块机单台运行状态,编写了手动包膜、手动上袋包装、分配筛堵胶处理等应急方案,最大限度保证后处理单线连续稳定运行。在一系列技术及管理措施应用后,后处理生产线运行周期由14天延长至最长73天,创造历史最高水平。
“马车不一定要跑得快,但一定要经得起颠簸。”这是张成波经常说的话。当他面对橡胶装置的一个微小漏点,绝不会等到“明天再说”。“设备问题就要日清日结,那是关乎企业效益的真金白银。”张成波说道。(记者 谭月)
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