热门看点:吉林石化蒸汽流程优化改造预计年节资1500万元


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中国石油网消息(通讯员谭欣洁)“别看这条管线仅200米长,却能把浪费掉的资源收回来,仅替代原来外购蒸汽这一项,一年就可以节省资金千万元以上。”10月22日,吉林石化化肥厂丁辛醇车间主任刘鑫提起装置新改造的蒸汽管线,满是兴奋地对笔者说。

据了解,吉林石化合成氨装置自产低压蒸汽存在每小时20吨的放空富余,而丁辛醇装置工艺加热设备的热源蒸汽则需要外购采买。吉林石化化肥厂组织技术人员集思广益,对蒸汽流程优化改造。今年6月,新增蒸汽管线开始在现有管廊上施工铺设。历经28天的改造实施,150余米废旧管线拆除,200余米新增蒸汽管线顺利就位。

“如何平稳投用蒸汽”是继管廊安全施工后的又一道难关。该厂积极组织编制改造投用方案,从管线清洗、打压到吹扫、置换,再到投用前的安全检查,落实每一项质量控制要点,精准复核,层层把关,步步确认。

9月5日,操作人员缓慢打开投用阀门,来自合成氨装置的富余低压蒸汽,率先通过丁辛醇B装置KB501和KA501两台再沸器,低压蒸汽管网压力0.3兆帕稳定,再沸器馏出口样品达标,标志着丁辛醇装置回收利用合成氨富产低压蒸汽项目获得成功,装置间用汽平衡壁垒成功打破。

“数据显示,改造线路投用后,蒸汽管网压力平稳,设备运行工况良好,而且调节便利,预计年可节约蒸汽成本1500余万元。”该厂生产技术科科长郭慎行说。

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来源:中国石油报
编辑:GY653

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